抗生素是一類能夠抵抗微生物活性的天然、半合成或人工合成的化合物,具有干擾細(xì)胞發(fā)育的功能,被廣泛用于人和動物感染性疾病的治療與預(yù)防??股厣a(chǎn)過程中會產(chǎn)生大量的廢水,主要 >
臭氧催化氧化技術(shù)是在傳統(tǒng)臭氧氧化基礎(chǔ)上發(fā)展而來的一種新型的高級氧化技術(shù),可將廢水中難降解有機(jī)物轉(zhuǎn)變?yōu)橐咨锝到獾男》肿游镔|(zhì),從而有效改善廢水的可生化性。臭氧催化氧化預(yù)處理后的廢水仍含有一定濃度的可生化降解有機(jī)物,須進(jìn)行進(jìn)一步生化處理。曝氣生物濾池(BAF)作為一種廣泛應(yīng)用的污水深度處理技術(shù),與傳統(tǒng)活性污泥法相比具有自動化程度高、占地面積小、產(chǎn)泥量低、出水水質(zhì)好等優(yōu)點(diǎn),常被用于廢水的深度處理。將臭氧催化氧化技術(shù)與BAF組合用于處理抗生素制藥廢水,不僅能發(fā)揮物化和生化處理工藝各自的優(yōu)勢,還能提高廢水的處理效率,降低廢水的處理成本。
本研究采用臭氧催化氧化-BAF組合工藝深度處理抗生素制藥尾水,考察了臭氧預(yù)處理單元和BAF生化處理單元對廢水污染物的去除效果,分析了影響組合工藝運(yùn)行的主要因素,優(yōu)化了組合工藝的運(yùn)行條件,以期為抗生素廢水的處理提供技術(shù)參考。
1、材料與方法
1.1 材料與試劑
NH+4實(shí)驗(yàn)用水取某制藥園區(qū)污水處理廠生化處理單元出水,水質(zhì)如下:COD為203~262mg·L−1,BOD為23~43mg·L−1,TOC為79~101mg·L−1,NH4+-N為9~14mg·L−1,pH為6.5~7.5,DO為5~6mg·L−1,B/C為0.04~0.15。天然沸石取自某沸石礦,純度大于93%,粒度200目,其主要組分如下:O52.8%,Si31.9%,Al7.5%,K4.3%,Ca1.8%,F(xiàn)e0.9%,Mg0.7%。
1.2 實(shí)驗(yàn)裝置與方法
實(shí)驗(yàn)構(gòu)建的臭氧催化氧化-BAF組合工藝流程圖如圖1所示。組合工藝分為臭氧預(yù)處理單元和BAF生化處理單元2部分。臭氧預(yù)處理的對象為抗生素制藥廢水二級生化處理出水,臭氧反應(yīng)柱為內(nèi)徑10cm、高65cm的玻璃柱,廢水經(jīng)蠕動泵進(jìn)入臭氧預(yù)處理單元,同時(shí)向反應(yīng)柱內(nèi)添加Ce/NZ催化劑,臭氧發(fā)生器(LCF-G/A-5型,北京山美水美環(huán)??萍加邢薰?以氧氣為氣源,通過調(diào)節(jié)流量計(jì)以600mL·min−1的流速進(jìn)入反應(yīng)柱內(nèi)。反應(yīng)時(shí)電動攪拌器連續(xù)攪拌保證廢水、臭氧和催化劑均勻混合,反應(yīng)器頂端排出的尾氣進(jìn)入臭氧破壞器(LR-RH22型,北京山美水美環(huán)??萍加邢薰?。生化處理單元主要反應(yīng)裝置為BAF,反應(yīng)器采用內(nèi)徑6cm、高70cm的透明有機(jī)玻璃柱制成,內(nèi)置火山巖填料,粒徑3~5mm,高度50cm。反應(yīng)器在設(shè)計(jì)流量為0.35L·h−1的條件下經(jīng)蠕動泵完成連續(xù)進(jìn)水,水力停留時(shí)間(HRT)為4h。接種污泥取自北京某污水處理廠MBR池好氧污泥,經(jīng)過馴化成熟后的活性污泥濃度約為5000mg·L−1。
1.3 分析方法
COD、NH4+NH4+-N、TN、SS均采用標(biāo)準(zhǔn)方法測定;BOD5采用5日培養(yǎng)法測定;TOC采用TOC儀(AnalytikJenaMultiN/C2100,德國)測定;溶液pH采用pH計(jì)(OHAUSStarter3C,美國奧豪斯)測定;DO采用Thermo便攜式溶氧儀測定;臭氧發(fā)生器的產(chǎn)量是用臭氧濃度檢測儀(淄博愛迪爾公司的IDEAL2000)在線測定,水中和尾氣中的臭氧濃度采用碘量法(CJ/T3028-1994)測定;DOM采用三維熒光分析儀(HITACHIF-7000型,日本)和Matlab軟件分析。
2、結(jié)果與討論
2.1 臭氧預(yù)氧化單元處理效果
單獨(dú)運(yùn)行臭氧反應(yīng)器,分別對臭氧進(jìn)氣濃度和臭氧反應(yīng)時(shí)間等條件進(jìn)行優(yōu)化,并研究穩(wěn)定運(yùn)行狀態(tài)下各污染物指標(biāo)的變化特征。
1)臭氧進(jìn)氣濃度對處理效果的影響。
在進(jìn)水COD為262mg·L−1,催化劑用量為1g·L−1,臭氧進(jìn)氣量600mL·min−1,反應(yīng)時(shí)間120min的條件下,控制進(jìn)氣臭氧質(zhì)量濃度分別為10、20、30、40、50和60mg·L−1,考察不同臭氧進(jìn)氣濃度對污染物的去除效果,結(jié)果如圖2所示。在臭氧進(jìn)氣濃度為10mg·L−1時(shí),廢水COD去除率僅為8.4%;隨著臭氧濃度的增加,COD去除率逐漸升高。當(dāng)臭氧濃度升至50mg·L−1時(shí),COD去除率達(dá)到43%;繼續(xù)增加臭氧濃度,去除率不但未出現(xiàn)提升,反而呈現(xiàn)降低趨勢。這是因?yàn)榉磻?yīng)體系中臭氧濃度較低時(shí),臭氧直接氧化廢水中的有機(jī)物,此時(shí)有機(jī)物與臭氧分子的反應(yīng)活性較低,無法將有機(jī)物完全氧化,產(chǎn)生大量中間產(chǎn)物,導(dǎo)致COD去除率較低。隨著臭氧濃度的提高,臭氧間傳質(zhì)驅(qū)動力增強(qiáng)并產(chǎn)生臭氧衍生的活性自由基(如·OH),對有機(jī)污染物的氧化能力增強(qiáng),從而促使COD去除率不斷提高;繼續(xù)增加臭氧濃度,反應(yīng)體系中產(chǎn)生大量·OH,由于羥基自由基性質(zhì)活潑,相互之間可發(fā)生淬滅作用,導(dǎo)致反應(yīng)體系內(nèi)·OH濃度降低,COD去除效率降低。根據(jù)上述結(jié)果,本研究臭氧催化氧化單元臭氧進(jìn)氣濃度優(yōu)選為50mg·L−1。
2)催化劑用量對處理效果的影響。
在進(jìn)水COD為262mg·L−1,臭氧進(jìn)氣濃度為50mg·L−1,反應(yīng)時(shí)間120min的條件下,分別控制催化劑用量為0、0.5、1、1.5、2g·L−1,考察不同催化劑用量對廢水處理效果的影響,結(jié)果如圖3所示。在催化劑用量為0.5g·L−1時(shí),廢水COD去除率僅為28%;隨著催化劑用量的增加,COD去除率逐漸升高。當(dāng)催化劑用量為1g·L−1時(shí),廢水COD去除率為43%;繼續(xù)增加催化劑用量,去除效率不但未出現(xiàn)提升,反而呈現(xiàn)降低趨勢。這是因?yàn)殡S著催化劑用量的增加,催化劑的活性位點(diǎn)增多,產(chǎn)生大量強(qiáng)氧化性的活性物種(如·OH),使得臭氧、有機(jī)物和催化劑的接觸反應(yīng)效率得到提升,從而提升了COD的去除率。但是,隨著催化劑用量的增多,反應(yīng)體系中·OH的濃度不斷提高,過多的·OH本身會發(fā)生相互反應(yīng),如式(1)~式(4)所示,使臭氧分解為·OH的鏈終止反應(yīng)。根據(jù)上述結(jié)果,本實(shí)驗(yàn)臭氧催化氧化單元催化劑用量優(yōu)選為1g·L−1。
3)臭氧反應(yīng)時(shí)間對處理效果的影響。
在進(jìn)水平均COD為220mg·L−1,臭氧進(jìn)氣濃度為50mg·L−1,催化劑用量為1g·L−1,調(diào)節(jié)反應(yīng)時(shí)間為30min(Ⅰ階段)、60min(Ⅱ階段)、120min(Ⅲ階段)和150min(Ⅳ階段)4種工況條件進(jìn)行實(shí)驗(yàn),考察不同臭氧反應(yīng)時(shí)間對廢水處理效果的影響,結(jié)果見圖4。由圖4可以看出,隨著反應(yīng)時(shí)間的增加,COD去除率也相應(yīng)提高;30min時(shí)平均COD為178mg·L−1,平均去除率為25%,120min后平均COD降低到125mg·L−1,平均去除率為43%;繼續(xù)增加反應(yīng)時(shí)間,COD去除率逐漸降低,且反應(yīng)時(shí)間越長臭氧投加量就越高,運(yùn)行成本提高。上述結(jié)果表明,在實(shí)驗(yàn)進(jìn)水濃度范圍內(nèi),臭氧反應(yīng)時(shí)間控制在120min,可使有機(jī)物反應(yīng)更徹底,有利于后續(xù)BAF單元的生物降解。測定各階段出水的B/C,結(jié)果顯示:隨著反應(yīng)時(shí)間的增加,B/C也相應(yīng)增加;120min后出水B/C為0.28,這是因?yàn)殡S著臭氧反應(yīng)時(shí)間的增加,產(chǎn)生更多的·OH,廢水中部分難降解的大分子有機(jī)物被氧化降解為可生物降解性較好的小分子有機(jī)物,臭氧預(yù)處理可以有效的改善廢水的可生物降解性,使廢水可生化性提高。根據(jù)上述結(jié)果,本實(shí)驗(yàn)臭氧催化氧化單元反應(yīng)時(shí)間為120min較為合適。
4)不同反應(yīng)體系對處理效果的影響。
在進(jìn)水平均COD為220mg·L−1,臭氧進(jìn)氣濃度為50mg·L−1,催化劑用量為1g·L−1,反應(yīng)時(shí)間為120min的條件下,考察單獨(dú)臭氧氧化和臭氧催化氧化對廢水處理效果的影響,結(jié)果見圖5。由圖5可以看出,臭氧催化氧化的平均去除率為43%,相比于單獨(dú)臭氧氧化,臭氧催化氧化使COD平均去除率提高了17%。這是因?yàn)椋瑔为?dú)臭氧氧化反應(yīng)以臭氧直接氧化為主,而臭氧催化氧化反應(yīng)中Ce作為催化劑的活性組分,引發(fā)臭氧分解的鏈反應(yīng),產(chǎn)生大量·OH,此時(shí)臭氧單元以間接氧化為主,·OH為主要氧化劑;由于·OH氧化能力比臭氧強(qiáng),故廢水COD平均去除率得以提高。
2.2 BAF單元處理效果
臭氧預(yù)處理后的出水進(jìn)入BAF進(jìn)行進(jìn)一步的生化處理,考察BAF對廢水COD、NH+4NH4+-N的去除效果,以分析臭氧催化氧化-BAF組合工藝處理制藥廢水的效果。
1)HRT對BAF處理效果的影響。
廢水經(jīng)過臭氧催化氧化后進(jìn)入BAF,在進(jìn)水平均COD為125mg·L−1,平均NH4+-N為12mg·L−1,氣水比3∶1的條件下,考察不同水力停留時(shí)間HRT對BAF處理效果的影響,實(shí)驗(yàn)設(shè)定HRT分別為2.0h(Ⅰ階段)、3.0h(Ⅱ階段)、4.0h(Ⅲ階段)和5.0h(Ⅳ階段)4種工況條件,每種條件下分別運(yùn)行15d,實(shí)驗(yàn)結(jié)果如圖6所示。由圖6可以看出,隨著HRT的增加,COD和NH4+-N的去除率也隨之增加。當(dāng)HRT從2.0h增加到4.0h,COD平均去除率從32%增加到62%,NH4+-N平均去除率從11%增加到64%。繼續(xù)增加HRT,廢水COD和NH4+-N的去除效果均繼續(xù)提升,但增幅不明顯。當(dāng)HRT太短時(shí),BAF系統(tǒng)生物膜中的微生物沒有充分吸收和降解廢水中的污染物,COD去除效果較差;隨著HRT的延長,污染物得到充分降解,從而COD去除效果得到改善。由于HRT在4.0h時(shí)出水COD已達(dá)到制藥行業(yè)廢水排放標(biāo)準(zhǔn),且增加HRT會增加廢水處理設(shè)備投資和運(yùn)行成本,故本實(shí)驗(yàn)BAF運(yùn)行的HRT優(yōu)選為4.0h。
2)氣水比對BAF處理效果的影響。
設(shè)定BAF的HRT為4.0h,選取氣水比為2∶1(Ⅰ階段)、3∶1(Ⅱ階段)、4∶1(Ⅲ階段)和5∶1(Ⅳ階段)4種工況條件進(jìn)行實(shí)驗(yàn),每個(gè)條件運(yùn)行15d,考察氣水比對廢水COD、NH4+-N去除效果的影響,結(jié)果如圖7所示。由圖7可以看出,隨著氣水比的增大,BAF對COD、NH4+-N的去除率逐漸提高。當(dāng)氣水比從2∶1增加到4∶1時(shí),COD平均去除率從26%增加到62%,NH4+-N平均去除率從13%增加到64%。繼續(xù)增大氣水比,廢水COD和NH4+-N的去除效果均繼續(xù)提升,但增幅不明顯。這是因?yàn)殡S著氣水比的增加,廢水中溶解氧(DO)濃度升高,通過氧在生物膜內(nèi)部的傳質(zhì),生物膜內(nèi)的DO濃度也提高了,從而加速了生物氧化,改善了COD降解效果。當(dāng)氣水比過高時(shí),曝氣對填料上生物膜的沖刷加劇,不利于污染物的截留和微生物的生長繁殖,亦不利于COD和NH4+-N的去除。根據(jù)上述實(shí)驗(yàn)結(jié)果,BAF單元最佳氣水比為4∶1。
2.3 組合工藝處理效果
根據(jù)前期實(shí)驗(yàn)確定的最佳條件,在進(jìn)水平均COD為232mg·L−1,平均NH4+-N為12mg·L−1,催化劑用量為1g·L−1,進(jìn)氣臭氧濃度為50mg·L−1,水力停留時(shí)間(HRT)為4.0h,氣水比為4∶1的條件下,選取單獨(dú)BAF工藝(Ⅰ階段)、臭氧反應(yīng)時(shí)間為30min(Ⅱ階段)、60min(Ⅲ階段)和120min(Ⅳ階段)4種工況條件進(jìn)行實(shí)驗(yàn),每個(gè)條件運(yùn)行20d,考察單獨(dú)BAF工藝和臭氧催化氧化-BAF組合工藝對制藥廢水的去除效果。結(jié)果如圖8所示。由圖8可以看出,單獨(dú)BAF出水平均COD為204mg·L−1、出水平均NH4+-N為5.9mg·L−1。組合工藝出水平均COD為46mg·L−1、出水平均NH4+-N為4.1mg·L−1。組合工藝使COD的平均去除率提高了66%,NH4+-N的平均去除率提高了15%,明顯優(yōu)于單獨(dú)BAF出水的處理效果。采用GC-MS對組合工藝進(jìn)水和出水中有機(jī)污染物進(jìn)行分析,結(jié)果顯示,進(jìn)水中含有頭孢沙定、苯唑嘧啶、青霉素G等β-內(nèi)酰胺酶類抗生素及其衍生物,經(jīng)組合工藝處理后,這些污染物均被徹底降解去除,出水中均未檢出,出水水質(zhì)也可穩(wěn)定達(dá)到《發(fā)酵類制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB21903-2008)。
2.4 運(yùn)行成本初步分析
采用臭氧催化氧化-BAF組合工藝處理抗生素制藥廢水,其運(yùn)行成本主要來自臭氧預(yù)處理單元的催化劑使用、臭氧能耗和生化處理單元的能耗2個(gè)方面。臭氧投加量50mg·L−1,每克臭氧耗電量20W,每噸水處理的耗電量為1kW,電費(fèi)按0.55元·(kWh)−1計(jì),臭氧單元噸水電費(fèi)為0.55元·t−1;BAF單元處理能耗按0.3元·t−1計(jì),組合工藝運(yùn)行成本約為0.85元。催化劑制備方面,200目的天然沸石價(jià)格為400元·t−1,工業(yè)級Ce(NO3)3價(jià)格約為9600元·t−1,Ce/NZ催化劑的材料成本約為1.19元·kg−1。由于制備的Ce/NZ催化劑經(jīng)分離回收后可重復(fù)使用,可有效降低臭氧催化氧化處理單元的運(yùn)行成本,具有較好的經(jīng)濟(jì)性。
3、結(jié)論
1)以Ce/NZ作催化劑,采用臭氧催化氧化法對廢水進(jìn)行預(yù)處理。廢水平均COD為220mg·L−1,在臭氧濃度50mg·L−1、臭氧進(jìn)氣量600mL·min−1,催化劑用量1g·L−1和反應(yīng)時(shí)間120min的條件下,臭氧催化氧化預(yù)處理可實(shí)現(xiàn)制藥廢水中COD去除率達(dá)到43%,B/C由0.12上升至0.28,廢水的可生化性得到顯著提高。
2)采用BAF對臭氧催化氧化單元出水進(jìn)行處理,在HRT4.0h和氣水比4∶1的條件下,出水平均COD達(dá)到46mg·L−1,出水平均NH4+-N達(dá)到4.1mg·L−1,出水水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)到《發(fā)酵類制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB21903-2008)。
3)與單獨(dú)BAF相比,臭氧催化氧化-BAF組合工藝處理抗生素制藥廢水,出水COD和NH4+-N的平均去除率分別提高了66%和15%,出水水質(zhì)優(yōu)于單獨(dú)BAF出水。組合工藝可以有效去除抗生素制藥廢水中難降解有機(jī)物,在制藥廢水處理方面具有廣闊的應(yīng)用前景。
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