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中藥廢水處理兩級水解/接觸氧化/BAF組合工藝

  天津市某制藥企業(yè)專業(yè)從事中藥配方顆粒研究和生產(chǎn),產(chǎn)生大量有機(jī)廢水。在綜合分析生產(chǎn)廢水的進(jìn)水水質(zhì)、特點及出水排放要求基礎(chǔ)上,結(jié)合同類廢水站的實踐經(jīng)驗,提出浮沉池+兩級水解酸化/生物接觸氧化+BAF組合處理工藝。同時,對處理系統(tǒng)進(jìn)行了優(yōu)化,保證了系統(tǒng)穩(wěn)定運行,出水水質(zhì)達(dá)到《中藥類制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB21906—2008)。

  1、廢水水質(zhì)、水量

  1.1 廢水 >

  生產(chǎn)廢水主要來自中藥炮制生產(chǎn)線以及中藥顆粒生產(chǎn)線,包括洗藥泡藥、過濾、蒸餾、萃取等單元操作產(chǎn)生的污水,以及原藥殘液、生產(chǎn)設(shè)備洗滌和地板沖洗用水。廢水中含有多種天然有機(jī)污染物,包括糖類、有機(jī)酸、苷類、蒽醌、木質(zhì)素、單寧、蛋白質(zhì)、淀粉及相關(guān)水解產(chǎn)物等。

  1.2 廢水水量及水質(zhì)

  生產(chǎn)廢水通過各自集水管路匯總至廢水處理站,其中藥材清洗廢水210m3/d,設(shè)備清洗廢水440m3/d,潔凈區(qū)清洗廢水546m3/d,純化水制備系統(tǒng)排水40m3/d,生活污水72m3/d,共計1308m3/d。設(shè)計規(guī)模取1300m3/d。設(shè)計進(jìn)、出水水質(zhì)見表1。

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  該生產(chǎn)廢水的特點:有機(jī)污染物濃度高;懸浮物濃度高,且密度差異大、沉降性差;色度較高;可生化性較好;廢水間歇排放,水質(zhì)水量變化大。

  2、廢水處理工藝

  由于來水中含有大量藥渣、纖維狀懸浮物,常規(guī)粗格柵不能對雜質(zhì)進(jìn)行有效攔截,故采用粗格柵+膜格柵+浮沉池的強(qiáng)化預(yù)處理工藝。

  目前中藥廢水處理常用工藝為厭氧+好氧,包括ABR+CSTR、UASB+CASS、ASB+SBR等。針對該藥廠廢水特點,結(jié)合已有運行經(jīng)驗可知,UASB工藝存在冬季運行效果不佳、維護(hù)操作復(fù)雜,為達(dá)到中溫厭氧環(huán)境需進(jìn)行蒸汽加熱,造成運行成本高等問題。在實際運行中發(fā)現(xiàn),水解池對COD的去除率為25%左右,可使廢水的B/C值升至0.35~0.38,大大提高廢水的可生化性。生物接觸氧化工藝?yán)煤醚跷⑸镌谟醒鯒l件下通過自身的分解作用進(jìn)一步去除水中的有機(jī)物,達(dá)到凈化水質(zhì)的目的。故采用水解酸化+生物接觸氧化組合工藝,作為生化處理工藝。

  由于對出水SS、COD、BOD5等指標(biāo)要求較為嚴(yán)格,故末端采用曝氣生物濾池實現(xiàn)各類污染物的去除,保障出水水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。結(jié)合該中藥廠的廢水水質(zhì)及實際排放狀況,確定采用粗格柵+膜格柵+調(diào)節(jié)池+浮沉池+兩級水解酸化-接觸氧化-沉淀池+BAF工藝進(jìn)行處理。廢水處理工藝流程見圖1。

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  3、主要構(gòu)筑物及設(shè)計參數(shù)

 ?、僬{(diào)節(jié)池。設(shè)穿孔曝氣管,氣水比為4∶1,起到內(nèi)置攪拌的作用,防止懸浮物沉積。自吸泵2臺,1用1備,受池內(nèi)液位計控制。

 ?、谒馑峄?。池內(nèi)掛彈性纖維填料,設(shè)置潛水?dāng)嚢杵?,制造缺氧環(huán)境。第二格內(nèi)布置微孔曝氣器及潛水?dāng)嚢杵?,可根?jù)需要切換為缺氧環(huán)境或好氧環(huán)境。池內(nèi)設(shè)置pH計以及ORP測定儀,用于控制污泥回流量。

 ?、劢佑|氧化池。采用廊道式,內(nèi)設(shè)彈性纖維一體化填料,填料高度為2.5m,填料容量35m3,兩級串聯(lián)。氣水比控制在20∶1,且底部設(shè)排泥放空裝置。底部布置微孔曝氣器,池內(nèi)設(shè)置溶解氧儀,用于控制鼓風(fēng)機(jī)運行參數(shù)。

 ?、芏脸?。采用斜管沉淀池,通過穿孔花墻布水。設(shè)中心傳動刮泥機(jī),通過底部管道與套筒閥連接進(jìn)行排泥,并可根據(jù)需要控制排泥量。出水通過渠道進(jìn)行收集,渠道設(shè)置調(diào)節(jié)堰門進(jìn)行超越。

 ?、萜貧馍餅V池。池內(nèi)設(shè)置濾板、長柄濾頭、濾料、反沖洗系統(tǒng)等,根據(jù)液位啟動反洗系統(tǒng)。采用氣動閥門,根據(jù)步序要求自動運行。

  主要構(gòu)筑物及設(shè)計參數(shù)見表2。

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  4、運行中存在的問題及對策

 ?、偕卮罅科鹋菹到y(tǒng)啟動初期,經(jīng)過設(shè)備調(diào)試及污泥馴化,系統(tǒng)整體趨于穩(wěn)定,效果良好。隨后進(jìn)入冬季運行,生化池產(chǎn)生大量泡沫,甚至通過人孔冒出池頂,影響感官效果,但出水水質(zhì)相對穩(wěn)定,尚未受到明顯影響。

  問題出現(xiàn)后,首先在中間水池安裝臨時泵,生化池人孔處安裝穿孔管,將處理后出水提升后噴灑消泡,可將泡沫打碎,但未根本消除泡沫現(xiàn)象。后對系統(tǒng)進(jìn)行分析,由于生產(chǎn)中未使用洗滌劑等易起泡物質(zhì),故排除化學(xué)泡沫的可能。判斷造成此現(xiàn)象原因是來水中脂類物質(zhì)含量較高,低溫環(huán)境下經(jīng)浮沉池去除不徹底,造成諾卡氏菌繁殖,從而影響污泥性狀。故檢查浮沉池,調(diào)整氣水比,清理釋放器,同時加大藥劑投量,結(jié)合噴灑消泡,調(diào)整約10天,系統(tǒng)逐漸恢復(fù)。

 ?、谧躺t蟲二級二沉池出水堰板處可見成團(tuán)紅蟲,池內(nèi)水體渾濁,影響出水感官效果,但各項水質(zhì)指標(biāo)均正常。經(jīng)分析,滋生紅蟲的原因是生化系統(tǒng)負(fù)荷低于設(shè)計值,曝氣量未同步調(diào)整,造成水中溶解氧過高。故臨時投加少量次氯酸鈉,以消除紅蟲現(xiàn)象。同時采取以下措施解決此問題:將部分原水由調(diào)節(jié)池直接泵入二級水解酸化池,將機(jī)動池調(diào)整為缺氧狀態(tài),降低曝氣量,加強(qiáng)系統(tǒng)排泥。之后系統(tǒng)恢復(fù)正常。

  5、運行效果

  廢水處理站至今已運行3年,雖系統(tǒng)進(jìn)水水質(zhì)變化大且經(jīng)常超出設(shè)計值范圍,運行中常出現(xiàn)各類問題,但都能及時有效解決,各項出水指標(biāo)均穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。COD、氨氮進(jìn)水及出水檢測值分別見圖2、3。

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  由圖2可知,進(jìn)水COD隨生產(chǎn)進(jìn)行,表現(xiàn)出明顯且有規(guī)律的峰值。在集中生產(chǎn)時期,污水站同步加強(qiáng)管理,優(yōu)化運行參數(shù),保障了良好的處理效果,COD去除率可達(dá)97%。

  6、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及環(huán)境效益

 ?、偬幚碣M用直接處理費包括動力費、藥劑費及人工費。該工程裝機(jī)容量為152kW,近一年實際使用電量平均值為2298kW·h/d,電價為0.75元/(kW·h),水量按一年內(nèi)平均值為1134m3/d計算,則電費為1.52元/m3,藥劑費為0.55元/m3。勞動定員4人,平均工資為4500元/(人·月),人工費為0.53元/m3。處理費用共計2.60元/m3。

 ?、诃h(huán)境效益工程投產(chǎn)后可減少COD、SS、氨氮、總氮、總磷排放量分別為1992.9、485.45、21.462、20.44、1.2775t/a,具有較好的環(huán)境效益和社會效益。

  7、結(jié)論

  通過近3年的穩(wěn)定運行,整個工藝對中藥廢水COD的去除率達(dá)97%,出水各項指標(biāo)均可穩(wěn)定達(dá)到《中藥類制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB21906—2008)??傮w來看,強(qiáng)化預(yù)處理+二級水解酸化池+二級生物接觸氧化+曝氣生物濾池組合工藝運行穩(wěn)定,操作簡便,在中藥廢水處理領(lǐng)域具有良好的適用性,具有一定的推廣價值。( >

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